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atox50立磨产能,膨润土磨粉机

来源:未知    发布时间:2015-09-16 11:16
命运多舛的水泥近日,中国建筑材料联合会牵头,联合中国水泥协会、全国水泥标委会、中国建材集团、海螺[详情]atox50立磨产能,膨润土磨粉机文档格式.doc文档页数58页文档热度文档分类行业资料--轻工业/手工业文档标签ATOX50立磨操作规程维护温度磨机窑尾磨辊
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立磨工作原理是料床粉磨,因此在运行中一定要形成均匀适当的料层,过厚或过薄都达不到研磨效果atox50立磨产能,膨润土磨粉机料层过厚则“磨不透”,物料不能被有效粉磨,主电机电流大,入库斗提电流低,磨机压差急剧升高;料层薄,则振动大,吐渣大,同样达不到研磨效果。一般来说料层厚度控制在10-30mm比较适宜.若出现料层厚度有上升趋势,此时可以采取提高磨出口温度来增强磨内物料流动性,增大研磨压力等方式来稳定料层厚度至适当值。若采用以上两种方式达不到预期目的,也可以适当减少喂料量(一般减少10-20t/h),把磨内拉空,系统稳定后再恢复正常。若出现料层有变薄趋势,可采用以上相反的措施。您的内容已经提交成功您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!3秒自动关闭窗口。您的内容已经提交成功您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!3秒自动关闭窗口。至于磨辊与磨盘二者直接接触问题,由于两边钳入了物料进行研磨的缓冲作用,振动不是很大,以下,主电机电流不至于过高达500A情况,所以笔者认为此刻磨辊与磨盘衬板的直接接触并不能认为是严格意义上的直接碰撞,应该只是“接触”,即所谓的“点到为止”,没有形成较大的冲击破坏力。若二者是严格意义的接触碰撞,必然伴随着振动大,主电机电流过高的情况,翻边前料层显示为“1”mm时主电机电流达500A现象也从客观上证实了这一点。另一方面,笔者想特别提醒一下,原则上讲辊皮、磨盘衬板磨损到一定程度达到更换要求时要更换,对于磨辊和磨盘直接接触碰撞这种情况是严格禁止的。但就本系统而言,也许是石灰石含硅镁比较高,易磨性差,磨损也比较严重,特殊,所以在后期,即使料层很薄,显示为1--10mm,尤其是显示为“1”mm时,可以判断为本磨辊与磨盘直接接触,但由于某种原因两侧嵌入物料进行研磨,缓冲作用比较强,故振动不是很大,而且具有研磨效果。上面说过,磨损到更换要求一定要更换,但究竟磨损到何种程度更换,这个问题笔者不能做一定量结论,但就本系统而言,笔者根据从投产到现在运行情况分析,认为此刻已经达到了需要更换的临界状态,也就是说这种情况还。

磨机压差一方面反映了磨内物料的多少,喂料与出磨物料之间的动态平衡问题,另一方面反映了磨内悬浮物料的多少,一般磨机压差在Pa左右,此时磨机达到饱满状态,喂料与出磨物料达到动态平衡,产能得到最大发挥atox50立磨产能,膨润土磨粉机若出现料层变厚趋势,主电机电流增大,出磨温度低(低于75℃),研磨效果不好,压差相对较低,这时可适当提高磨出口温度至80--85℃,这时物料充分得到热交换,从磨盘上吹起,料层变薄,压差升高到Pa左右,同时选粉机电流增大,说明物料被吹起进入选粉机,研磨效果好,磨机达到动态平衡。建筑频道建筑文本施组方案交底用户中心充值VIP消息设置客户端书房阅读会议PPT。上海江苏浙江四川北京天津河北内蒙古山东山西安徽广西广东福建海南河南湖北湖南江西黑龙江吉林辽宁青海甘肃宁夏陕西云南贵州重庆。此时虽然振动小,但研磨效果不好,进料与出料达不到动态平衡,磨内物料越积越多,主电机负荷大。给安全生产带来了极大的隐患;另一方面,物料出不去,磨机差压高(受系统漏风影响,正常情况下磨机差压随运行时间的延长逐渐下降),易造成选粉机塌料,形成振动。这样下去只能减产运行,否则系统将恶化循环。黎明重工热销设备报价请点击网站商务通联系在线客服人员。

技术文章原料破碎粉磨技术均化技术烧成技术操作控制环境保护耐火材料技术改造物料储存工程建设技术经济散装水泥atox50立磨产能,膨润土磨粉机投产运行三个多月后,磨机明显恶化,主要体现在主电机电流高,达380-400A,而且经常出现高达500A的过载电流,振动大,以上,给安全生产带来了极大的隐患。增大研磨压力至90bar,但效果不明显。磨机压差偏低,-Pa,选粉机转速-rpm,料层薄,而且不稳定,经常出现料层显示为“1”mm的情况,被迫减产至400t/h,甚至380t/h。研磨压力是进行粉磨的动力,是个至关重要的参数。研磨压力大,料层薄,粉磨效果好,但也易导致振动大,主电机电流大;相反,研磨压力小,料层较厚,研磨效果不足,影响磨机产量。开磨时,喂料量少,一般设定研磨压力70或75bar,待系统趋于稳定后结合主电机电流,吐渣斗提电流,料层厚度,振动等参数进行调节。正常情况下控制主电机电流300-350A之间,振动左右。吐渣斗提电流不超过50A(空载电流42A,额定电流103A)。一般来说,吐渣量较大时(斗提电流超过50A,一般在55-60A),可适当增大研磨压力,提高研磨效果,大吐渣量降下来,提高磨机产量。研磨压力增幅一般一次3-5bar,不宜过大,否则系统不稳,。本页面提供有关郑州输料槽和料的供应详情信息,您是想采购郑州输料槽和料斗?可以直接联系供应商哦。【马上联系供应商】【让供应商找你】。·[行业新闻]防止斗式提升机壳体磨损的措施[08-28]·[综合类]机械抗磨自修复技术在水泥企业中的应用[08-28]·[行业新闻]浅谈水泥熟料篦冷机的磨损及抗磨问题[07-09]。

某公司t/d生产线由中材国际南京水泥工业设计研究院设计,生料配料采用石灰石,黏土,铜矿渣和砂岩四组分配料atox50立磨产能,膨润土磨粉机生料磨引进的是丹麦FLSmith公司的Atox-50辊式磨,采用三风机系统。主电机额定功率Kw,额定电流,循环风机额定功率Kw,额定电流,系统风机710Kw,额定电流。设计时已计划余热发电项目,故高温风机置于增湿塔之前,工艺流程见图1。①凡本网注明"来源中国水泥网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"中国水泥网"独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"中国水泥网"。违反者本网将依法追究责任。文库君已有近万本图书,还会不断收罗精品免费内容双手奉上,请及时续费哦!。料层显示为“1”mm的情况,可能是由于辊皮和磨盘中间部分(即对应二者4-7区)直接接触,碰撞引起。因为二者4-7区相对边缘来讲磨损较轻,比较凸,易接触。但在1-4区和7-10区,由于二者都磨损比较大,中间钳入了物料进行研磨,所以实际起到研磨作用的料层厚度应在1-4区和7-10区磨辊与磨盘形成的间隙范围内,即30-60mm左右。这里看到的料层显示为“1”mm的情况已失去自身意义,只能作为参考值。偶尔也会出现磨机压差突然一下子升高许多,达到--Pa,这时极易引起选粉机塌料,大量物料返回磨盘,料层突然不稳,主电机电流增大到四百多A,易引起磨机振动。此时要大幅度降低选粉机转速,把这股料子立即放出去,待磨机压差恢复正常再慢慢把转速增加至正常值。这时降低选粉机转速,个别粒度跑粗,但量毕竟很少,通过均化作用对生料易烧性不会有太大影响。原则上这样降低选粉机是不规范的做法,主要是一种应急措施。

某公司t/d生产线由中材国际南京水泥工业设计研究院设计,生料配料采用石灰石,黏土,铜矿渣和砂岩四组分配料atox50立磨产能,膨润土磨粉机生料磨引进的是丹麦FLSmith公司的Atox-50辊式磨,采用三风机系统。主电机额定功率Kw,额定电流,循环风机额定功率Kw,额定电流,系统风机710Kw,额定电流。设计时已计划余热发电项目,故高温风机置于增湿塔之前,工艺流程见图1。图1:生料粉磨及废气处理工艺流程图。文库君已有近万本图书,还会不断收罗精品免费内容双手奉上,请及时续费哦!。立磨振动对保护磨体是个十分重要的监控参数。导致振动大的一般原因如料层不稳,研磨压力过大,喂料不均等这里不做论述。对于立磨振动大时的应急措施最常用的方法就是升辊,但有时候经常出现点击"升辊"信号后磨辊还没有脱离磨盘振动持续增大的情况,尤其在研磨压力较大时升辊速度较慢的情况更为明显,极易引起振动停机。为此,发现振动大,在点击升辊的同时应立即降低研磨压力,一般一次降低5-10bar,这样可使振动得到较为有效的控制。另外,若偶尔出现振动高报或者高高报的情况,在采取上述两种措施的同时点击操作画面中"系统复位",使振动高报或高高报信号立即消失,这样可以再延时几秒钟,尽一切可能的避免振动停机事故。当然这一切。②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。版权所有勤加缘网ICP证粤B2-备案号粤B2-号网络文化经营许可证粤网文【】-112号。

由以上分析可以认为影响磨机台产的主要因素是磨辊衬板磨损严重,形不成稳定的料层,物料不能被有效研磨atox50立磨产能,膨润土磨粉机经常出现的料层厚度显示为“1”mm及主电机电流500A的情况及振动大,可能是磨辊5-7区与磨盘直接碰撞引起的。